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生產(chǎn)實(shí)踐
一體機(jī)設(shè)計(jì)過濾面積2m2,罐內(nèi)容積3.5m3,罐內(nèi)使用壓力-0.097~0.4MPa,罐內(nèi)使用溫度0~60℃,試生產(chǎn)風(fēng)壓為0.2MPa,由于我廠使用過濾洗滌干燥一體設(shè)備,設(shè)計(jì)時沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以參考,并且該設(shè)備在冶金行業(yè)的運(yùn)用少-見,同時由于廠房已經(jīng)建成設(shè),設(shè)備為后期采購安裝,受到場地等多方面的限制,所以在設(shè)計(jì)上存在缺陷,同時經(jīng)過一段時間的試運(yùn)行,也暴露了一些存在的問題,現(xiàn)將試運(yùn)行實(shí)踐過程簡述如下:
一階段:進(jìn)料并過濾完一反應(yīng)釜沉銀反應(yīng)釜的物料后,觀察一體機(jī)內(nèi)-部,銀粉大約占三分之一容積,本著簡化操作流程的目的,將反應(yīng)釜沉銀
反應(yīng)釜的物料加入,繼續(xù)后續(xù)步驟,出料時發(fā)現(xiàn)攪拌槳所受阻力較大,且出料后現(xiàn)場氨味較重,說明洗滌效-果較差,同時進(jìn)兩反應(yīng)釜沉銀后液的做法不
可取,改為每次進(jìn)一反應(yīng)釜沉銀后液,處理完畢后再進(jìn)二鍋。
二階段:經(jīng)過幾次試車后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)料速度越來越慢,檢查反應(yīng)釜后發(fā)現(xiàn)沉銀反應(yīng)釜底部銀粉沉積,導(dǎo)致反應(yīng)釜放料口堵塞且后續(xù)銀粉大量堆積,銀粉無法通過自流方式進(jìn)入一體機(jī),于是在反應(yīng)釜上增設(shè)一趟壓縮風(fēng)管道,將反應(yīng)釜內(nèi)壓力提-升至0.2MPa后打開放料閥門進(jìn)料,杜-絕銀粉沉積現(xiàn)象的發(fā)生,同時可以將反應(yīng)釜內(nèi)沉銀后液1次性過濾完畢,減少了進(jìn)料過濾步驟的重復(fù)操作次數(shù),降-低了操作繁瑣程度與進(jìn)料操作時間,平均每鍋減少
20min。
三階段:由于一體機(jī)多為制藥行業(yè)應(yīng)用,設(shè)計(jì)的水管主要作用為降塵及沖洗攪拌槳軸承,噴頭出水量不滿-足我廠生產(chǎn)實(shí)際需求,補(bǔ)-水時間過長,增加單反應(yīng)釜處理時間,于是將反應(yīng)釜上原有補(bǔ)清水管道作為一體機(jī)補(bǔ)-水管道使用,減少操作時間的同時通過反應(yīng)釜補(bǔ)清水,可以起到?jīng)_刷反應(yīng)釜底部少量殘余銀粉及一體機(jī)進(jìn)料金屬軟管內(nèi)殘余銀粉的雙重作用。
四階段:一體機(jī)燒結(jié)板上方銀粉隨著試車的進(jìn)行,其厚度不斷增加,造成攪拌槳負(fù)荷增-大,出正常范圍,影響生產(chǎn)安-全,導(dǎo)致需經(jīng)常清理致密銀粉層,清理勞動強(qiáng)度大,操作難度高,影響正常生產(chǎn)進(jìn)行,經(jīng)過觀察后,發(fā)現(xiàn)是一體機(jī)攪拌槳反轉(zhuǎn)平整物料功能。
經(jīng)過一段時間試生產(chǎn),一體機(jī)過濾的銀粉較使用傳統(tǒng)壓濾機(jī)過濾的銀粉,含水量指標(biāo)穩(wěn)定且普遍下降7%~8%,并且生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境改-善,廠房氨氣濃度有較大改-善,已無-氨氣,工人勞動強(qiáng)度降-低,但操作精-細(xì)程度要求增-加,操作時間與之前相比有所延-長。